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“控员增效”:富华阀门换上“机械手” 力争200人创7亿销售额
信息来源:宁波日报 作者:秦羽 发布于 2013/7/3 13:42:00 点击量: 1869

 

    富华阀门换上“机械手” 力争200人创7亿销售额

 

  再过些天,“富华”技术部副总江程将带着技术骨干前往巴西,洽谈自动装配生产线采购事宜。“换上自动化装备后,生产效率大幅提高不说,公司已经连续三年没有出现工伤事故,这在过去是难以想象的!”正是出于这样的考虑,今年下半年,“富华”打算上马4条总价值1200万美元的自动装配生产线。

 

  “富华”本是一家从事来料加工的灭火器生产企业。“最高峰时,企业有900多人,但产值只有1.3亿元。”江程说,当时,从上料、加工、操作到检验、装配,一切都靠人工。员工体力不济时,极易发生工伤事故。“虽然公司给每位员工都买了保险,但这样的事故不仅给员工心灵、肉体带来伤害,也给员工家庭带来无法衡量的影响。”

 

  工伤事故频发、生产效率低下、营业利润微薄……2008年金融危机后,“富华”管理层下定决心对企业进行技术转型,进军阀门市场。“领导层分头带队,走访了意大利、德国、日本、美国等知名的大型阀门公司。”回忆起5年前的那次考察,江程当时的震惊溢于言表,“这简直就是一场‘小学生与大学生的对话’。”

 

  回国后,“富华”对公司进行了全面的规划,并斥资1亿元购入8台自动化设备,平均每台设备可顶原来30台机床的“活”,这大大缩短了生产时间。不仅如此,设备的检验功能也非常先进:自动化加工后,产品直接进入红外线影像分析机,分析机不仅能剔除出不合格的产品,还能查找出原因,用于自动化设备的调试。

 

  得益于这8台自动化设备,“富华”的生产线员工大幅精简,检验人员也从原来的72人减少至13人。“设备都是‘机械手’操作,员工离机器的距离在3米至5米,根本无法靠近。”江程自豪地告诉记者,“最近三年,公司未发生过一起安全生产事故。”

 

  从跑仲裁机构调解到忙组织员工培训,“富华”的人事专员工作也发生了变化。“以往劳动强度大,员工要三班倒,现在,仅白班就能满足企业生产需求,双休日也成了正常的假期。”人事专员说,为此,公司特意安排了每周4小时的培训,员工们抢着报名参加。

 

  360人创造超过4亿元的销售额,“富华”去年的业绩让专家刮目相看。“我们还有潜力可挖。”江程说,下半年的自动装配生产线上马后,前面1人上料、中间1人巡产、后面1人装包,一条线只需3个人就能搞定。“根据公司的目标,未来3年,我们将把人员精简到200人,产值超过7亿元。”

 

  心得

 

  自动化改造,任何时候都不算晚

 

  劳动密集意味着企业没有自动化的设备、先进的检测仪器,再深一层说,就是效率低下,发展由客户掌控。事实上,在中国做机械加工,既要考虑产品质量的稳定性和一致性,又要保证产能充足、提升效益,这并不是一件简单的事。金融危机淘汰了一批企业,而富华阀门通过“机器换人”不仅实现了成功的转型,还跻身国内阀门行业三强。因此,对劳动密集型制造业企业来说,进行自动化改造,任何时候都不算晚。

 

    (宁波富华阀门有限公司副总经理 江程)

 

 

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